Названа причина ручной стыковки «Союза» с МКС

Глава полета русского сектора МКС Владимир Соловьев также опроверг версию о том, что стыковке помешал радиосигнал от космического грузового автомобиля, уточнив, что корабль в автоматическом режиме дошел до станции, однако на расстоянии 16 метров произошел сбой.

«Причина перехода на ручной режим — недобор тяги одного из моторов причаливания и ориентации». Русский космнавт Юрий Маленченко, житель америки Тимоти Копра и англичанин Тимоти Пик в конце концов попали на интернациональную космическую станцию. Экипаж корабля переключился на ручное управление, и с опозданием на 10 мин. в 20:33 по мск команда перешла на МКС. Да нет, полная бессмыслица! «Никакой американской диверсии я тут не вижу». Эту операцию провел вручную Юрий Маленченко. Стыковка была произведена 15 декабря, проинформировали в пресс-центре Роскосмоса.

В 2016 в рамках подготовки запуска и включения в состав МКС нового русского модуля «Наука» планируется от 3-х до четырех выходов в открытый космос, проинформировал репортерам глава полетом русского сектора МКС Владимир Соловьев.

В социальная сеть Twitter NASA размещена видеотрансляция старта.

Для астронавта НАСА Тимоти Копра это 2-ой полет.

Новый экипаж МКС проведет на орбите в целом 46 научных экспериментов.

Возвращение экипажа предварительно намечено на 5 июня последующего года.

Корабль «Союз» из-за сбоя пристыковался к МКС в ручном режиме вместо автоматического

Запись опубликована автором в рубрике Наука.